Safe scheduled maintenance outage of a coal-fired plant

Parada de mantenimiento en una central termoeléctrica a carbón

Optimización de la seguridad en reparaciones e inspecciones con un mínimo tiempo de inactividad

Australia

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2012-2013

Central termoeléctrica a carbón de 160 MW .

0 incidentes de tiempo perdido durante la parada de mantenimiento.

En su punto máximo, el proyecto contó con 372 personas trabajando en la parada de mantenimiento.

Desafío

  • Nuestro cliente debía realizar paradas de mantenimiento obligatorias en su central termoeléctrica a carbón para cumplir con los requisitos legales de inspección de las piezas sometidas a presión de la caldera (AS 3788).
  • La parada permitió realizar reparaciones que requerían una interrupción prolongada de las operaciones de la planta.
  • El alcance de trabajo era bastante amplio e incluía reparaciones e inspecciones de las calderas, la turbina de vapor, los sistemas auxiliares, los sistemas eléctricos y la modernización del sistema de control del regulador de la turbina de vapor.
  • La interrupción debía ser lo más breve posible para minimizar el tiempo de inactividad, sin dejar de cumplir con estrictas normas de calidad y seguridad.

Solución

  • Se conformó un equipo integrado para supervisar la parada de mantenimiento, trabajando de forma conjunta con la dirección de nuestro cliente’y su equipo responsable del mantenimiento operativo.
  • Se definieron los detalles del alcance, la ingeniería y la preparación de las especificaciones para los distintos conjuntos de trabajos durante la parada de mantenimiento.
  • El equipo integrado se encargó de desarrollar el cronograma detallado del proyecto, realizar el seguimiento del desempeño y controlar los costos.
  • Durante la parada, el equipo integrado aplicó una gestión continua de seguridad y calidad, que incluyó informes de desempeño en materia de seguridad y auditorías a los contratistas.

Aspectos destacados

  • Según el plan, la central operó a plena capacidad desde el reinicio de las operaciones, con una fiabilidad óptima.
  • La parada de mantenimiento finalizó dentro del plazo previsto, sin registrar incidentes de tiempo perdido (LTI).
  • Este modelo de ejecución ha demostrado su eficacia y se ha aplicado en numerosas intervenciones similares en esta central eléctrica para el mismo cliente.

Cifras del proyecto

372 personas trabajando en el pico de la obra
0 incidentes de tiempo perdido durante la parada de mantenimiento
Central termoeléctrica a carbón de 160 MW

Servicios y tecnologías proporcionados

Ingeniería

Gestión de proyectos

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